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[推荐] 优化刀具解决加工孔径不稳定问题

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发表于 2016-11-14 16:33:50 | |阅读模式
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1.现状描述及原因分析
近期,XF1266加工中心加工一轴轴承孔径以及二轴轴承孔径不稳定,通过对问题进行分析最终确认:由于主轴夹紧力不够(要求18kN,实际14.6kN,且已无法调整),导致粗加工刀具在夹紧过程中致使刀体有略微下垂,在粗加工过程中产生干涉,引起振纹而精加工不能完全修正(备注:此两把粗加工刀具长280mm,不包括锥柄,直径62mm,已做去重处理,重7.353kg,其余刀具质量低于4.5kg且加工质量合格)。
2.临时解决措施
为保证生产,将镗孔的双刀片取消1片,降低加工参数,现生产100%检测零件。
3.最终措施
要彻底解决该问题,需要更换电主轴,或者优化刀具。更换电主轴成本约30万元,周期至少3个月;而优化刀具成本约2万元,周期最多1个月。因此从成本和周期角度选择优化刀具。
(1)刀具的设计。以二轴轴承孔径为例(一轴轴承孔径加工方式与之一致),如图1所示。由于二轴轴承孔径有锪面要求,原加工方式是:粗镗二轴轴承孔径+锪面,即夹具旋转180°后,刀具从离变壳结合面方向穿过夹具本体进行粗镗孔和锪面。通过夹具图算出刀具最小长度为188mm+12mm+56mm=256mm,还要考虑为避免干涉粗镗孔不能和锪面同时进行等各种因素,因此最终原刀具长度定为280mm,直径为62mm。尽管已经做过去重处理,但是刀具仍重7.353kg;如果刀具从变壳后盖结合面穿到变壳内部来完成加工,刀具长度至少能减少一半,那么质量也至少能减轻一半,约为3.6kg。以上是总设计思路。

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发表于 2017-5-14 01:34:01 |
学习雷锋,好好回帖!

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发表于 2017-5-14 16:05:41 |
小弟默默的路过贵宝地~~~
发表于 2017-6-1 09:11:58 |
楼主的帖子实在是写得太好了。文笔流畅,修辞得体!
发表于 2018-12-1 19:42:38 |
15889695502
发表于 2018-12-2 03:30:23 |
谷先生
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